12. Konferencja Naukowa Pol-Emis 2014
Inżynieria i Ochrona Powietrza
4-7 czerwca 2014 r., Karpacz
Badania nad ograniczeniem emisji NOx z
kotła rusztowego WR-25
Mieczysław A.
Gostomczyk, Janusz B. Bauerek
1. Wstęp
Redukcję tlenków azotu amoniakiem
lub mocznikiem prowadzono już kilkadziesiąt lat temu. Rozwój tych technologii
był hamowany przez znacznie tańsze metody pierwotne (stopniowanie powietrza,
recyrkulacja spalin, kotły fluidalne). Zaostrzenie norm emisji (aktualnie
200 mg NO2/m3n i 6% O2)
wymusiło stosowanie skuteczniejszych i droższych metod ograniczania emisji
NOx. Najczęściej stosuje się: katalityczną SCR
i niekatalityczną NSCR redukcję NO, amoniakiem lub mocznikiem, gdyż
poprzednio stosowane metody nie zapewniają spełnienia aktualnych norm emisji
(metody pierwotne 400-550 mg NO2/m3n,
kotły fluidalne 300 mg NO2/m3n).
Prekursorem procesu niekatalitycznej redukcji NO amoniakiem uznaje się Lyon'a
1975[1], który opatentował proces polegający na iniekcji NH3 do
spalin o temperaturze 850 - 1100 °C.
Analizując patenty
z 1980 : 1982 r., Arand [2], [3] stwierdzamy że zasada
procesu redukcji NOx jest ta sama, zmieniają się tylko drobne
szczegóły.
- Proces Aranda [2] polega na iniekcji do strefy spalania mocznika (pył lub krople roztworu wodnego) w ilości 0,5 - 2 moli mocznika na mol NO. Temperatura procesu > 700°C, a czas kontaktu 0,001 - 10 sekund. Kolejny patent Aranda [3] 1982 świadczy o lepszym poznaniu problemów wynikających głównie ze złego wymieszania mocznika ze spalinami. Zwiększa się nadmiar mocznika 0,75 - 6 moli na mol NO, określa się nadmiar powietrza do paliwa jako 1,05 do 1,5 w stosunku do paliwa. Zwiększa się zakres temperatury iniekcji do 1038°C.
- Brogan [4] opatentował proces polegający na iniekcji NH3 do spalin o temperaturze 1370 - 1650°C, a następnie po schłodzeniu do ~ 1038°C wprowadzenie powietrza dopalającego, przy czym czas schłodzenia spalin do temperatury 1038°C powinien być rzędu 0,5 do 2 sekund. Kolejne publikacje uwzględniają już różnicę temperatur w miejscu zetknięcia się kropli roztworu mocznika z cząsteczką NO w spalinach.
- Tang [5] stwierdził że iniekcja roztworu mocznika do strumienia spalin powinna mieć miejsce, przy minimalnej temperaturze 760 °C i przy bardzo dobrym wymieszaniu spalin z kroplami roztworu mocznika.
- Knol [6] prowadził badania w kotle fluidalnym 1 MW i przy iniekcji mocznika (nadmiar 1,5) osiągnął skuteczność usuwania NO rzędu 76%.
- Cho [7] stwierdził że lepszą skuteczność usuwania NO uzyskuje się jeśli roztwór mocznika podgrzeje się przed iniekcją do spalin.
- Payne [8] wprowadza drobne krople roztworu mocznika do powietrza podawanego do komory spalania przez dysze OFA.
- Phelps [9] idzie dalej i proponuje mieszanie roztworu mocznika z przegrzaną parą przed iniekcją do spalin.
- Ishak [10] prowadził badania nad iniekcją do spalin o temperaturze 820 °C roztworu wodnego zawierającego 5% mocznika i uzyskał skuteczność usuwania NO = 69%.
- Ellery [11] opatentował sposób umożliwiający (przy iniekcji roztworu mocznika do spalin), usuwanie NO i CO.
2. Badania skuteczności usuwania NOx
Badania przeprowadzono na
instalacji zamontowanej na jednym z 3 kotłów WR - 25. Przy
wypadzie żużla z kotła 1(koniec komory spalania) zamontowano
2 dysze rozpylające roztwór mocznika na bardzo drobne krople. Układ podawania
roztworu składał się ze zbiornika 2, pomp 3 z falownikami 4
i lancami dysz 5, do których ze sprężarki 6 podawano sprężone
powietrze. Spaliny po przepłynięciu przez odpylacz 7 i wentylator,
kierowano do komina, przed którym był analizator spalin 9 (NO, SO2,
CO, O2, pył). Falowniki 4 były sterowane wynikami stężeń NO2
i nastawione na stężenie 190 mg NO2/m3n.
Przy spadku stężenia NO2 następowało zmniejszenie strumienia
mocznika podawanego do dysz 5.
Rys 1: Schemat instalacji do iniekcji roztworu mocznika
1 - kocioł WR -
25
2 - zbiornik
wodnego roztworu mocznika
3 - pompy (1 +
1)
4 - falowniki (1
+ 1)
5 - dysze
dwustrumieniowe
6 - sprężarka
7 - odpylacz
8 - wentylator
9 - analizator
NO (NO2)
Badania przeprowadzono
w czasie normalnej eksploatacji kotła WR - 25. Stałymi
parametrami kotła był strumień węgla ~ 6 Mg/h. Każdy eksperyment
trwał 3 godziny. Spaliny emitowane z kotła przepływały przez automatyczny
układ analizatora mierzącego stężenie SO2, NOx, CO, O2,
ciągle mierzono też strumień spalin.
2.1. Badanie skuteczności usuwania NOx w zależności od stężenia roztworu mocznika
- Jako stężenie NOx przed eksperymentem, obliczano średnią z pomiaru NOx przed iniekcją i po iniekcji (1 i 6).
- Jako stężenie NOx w warunkach eksperymentu obliczano średnie z 4 pomiarów, przy iniekcji mocznika (2 - 5).
2.1.1. Analiza wyników
Zebrane w tabelach 1 - 3 wyniki
badań wskazują na możliwość uzyskania skuteczności usuwania NOx ze
spalin rzędu 70 - 73%, przy nadmiarze (wagowym) mocznika do NO rzędu 1,8 -
1,9 kg na 1 kg NO.
Skuteczność usuwania (redukcji) NO nieznacznie wzrasta wraz ze wzrostem stężenia mocznika w podawanym do strefy spalania wodnym roztworze z 70,73% do 72,92%.
Skuteczność usuwania (redukcji) NO nieznacznie wzrasta wraz ze wzrostem stężenia mocznika w podawanym do strefy spalania wodnym roztworze z 70,73% do 72,92%.
Tabela 1: Wyniki
badań skuteczności usuwania NOx przy iniekcji do strefy
spalania
kotła, roztworu zawierającego 30% mocznika (30 kg w 100 dm3).
kotła, roztworu zawierającego 30% mocznika (30 kg w 100 dm3).
Strumień spalin 45 720 m3n/h,
strumień mocznika 100 dm3/h
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
542,3
|
15,4
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
158,7
|
15,3
|
24,472 kg NO2/h
|
=1,88 kg/1kg NO
|
|
3
|
160,6
|
15,2
|
=15,96 kg NO/h
|
|
|
4
|
148,2
|
15,3
|
|
|
|
5
|
151,1
|
15,1
|
|
|
|
6
|
524,2
|
14,9
|
533,25
|
154,65
|
70,73
|
Tabela 2: Wyniki
badań skuteczności usuwania NOx przy iniekcji do strefy spalania
kotła, roztworu zawierającego 50% mocznika (30 kg w 60 dm3).
kotła, roztworu zawierającego 50% mocznika (30 kg w 60 dm3).
Strumień spalin 46 150 m3n/h,
strumień mocznika 60 dm3/h
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
524,9
|
15,1
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
148,2
|
15,3
|
25,087 kg NO2/h
|
=1,83 kg/1kg NO
|
|
3
|
142,5
|
15,2
|
= 16,36 kg NO/h
|
|
|
4
|
163,1
|
15,7
|
|
|
|
5
|
167,4
|
15,6
|
|
|
|
6
|
562,3
|
16,2
|
543,6
|
155,3
|
71,43
|
Tabela
3: Wyniki badań skuteczności usuwania NOx przy iniekcji do
strefy spalania
kotła, roztworu zawierającego 80% mocznika (30 kg w 37,5 dm3).
kotła, roztworu zawierającego 80% mocznika (30 kg w 37,5 dm3).
Strumień
spalin 45 840 m3n/h, strumień mocznika
37,5 dm3/h
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
534,2
|
15,5
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
146,5
|
15,6
|
25,006 kg NO2/h
|
=1,84 kg/1kg NO
|
|
3
|
142,6
|
15,7
|
=16,308 kg NO/h
|
|
|
4
|
149,5
|
15,8
|
|
|
|
5
|
152,1
|
15,6
|
|
|
|
6
|
556,8
|
15,8
|
545,5
|
|
72,92
|
2.2. Badania skuteczności usuwania NOx w zależności od nadmiaru mocznika
Przeprowadzone w pkt 2.1. badania
miały na celu sprawdzenie wpływu stężenia roztworu mocznika na skuteczność
redukcji NO do N2. Stosowno nadmiar mocznika rzędu
1,83 - 1,88 mola NH3/mol NO (stechiometrycznie
60 kg mocznika reaguje z 60 kg NO).
Obciążenie kotła było podobne jak
w pkt 2.1. (6 Mg/h).
Założono stały strumień roztworu
podawanego do dysz = 100 dm3/h, ale zmienne stężenie odpowiadające
odpowiedniemu nadmiarowi mocznika = 1, 2, 2,5 i 3 w stosunku do stechiometrii. Z poprzednich badań wynika
że średnia emisja NO to 16 kg/h. Wyniki badań zebrano w tabelach 4,
5, 6 i 7.
Tabela
4: Wyniki badań skuteczności usuwania NOx w zależności od
nadmiaru
mocznika = 1 : 1 w stosunku do NO
mocznika = 1 : 1 w stosunku do NO
Strumień
spalin 46 470 m3n/h, strumień mocznika
100 dm3/h (16%)
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
534,6
|
15,8
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
263,4
|
15,6
|
24,73 kg NO2/h
|
16,0 : 16,3 =
|
|
3
|
268,5
|
15,3
|
=16,3 kg NO/h
|
0,98
|
|
4
|
256,3
|
15,4
|
|
|
|
5
|
253,2
|
15,6
|
|
|
|
6
|
529,8
|
15,7
|
532,2
|
260,35
|
51,08
|
Tabela
5: Wyniki badań skuteczności usuwania NOx w zależności od
nadmiaru
mocznika = 2 : 1 w stosunku do NO
mocznika = 2 : 1 w stosunku do NO
Strumień
spalin 46 530 m3n/h, strumień mocznika
100 dm3/h (32%)
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
547,3
|
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
132,3
|
|
25,26 kg NO2/h
|
32,0 : 16,47 =
|
|
3
|
128,6
|
|
=16,47 kg NO/h
|
1,94
|
|
4
|
130,7
|
|
|
|
|
5
|
127,2
|
|
|
|
|
6
|
538,5
|
|
542,9
|
129,7
|
76,11
|
Tabela
6: Wyniki badań skuteczności usuwania NOx w zależności od
nadmiaru
mocznika = 2,5 : 1 w stosunku do NO
mocznika = 2,5 : 1 w stosunku do NO
Strumień
spalin 47 080 m3n/h, strumień mocznika
100 dm3/h (40%)
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
562,2
|
16,1
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
104,2
|
15,6
|
26,14 kg NO2/h
|
40,0 : 17,05 =
|
|
3
|
106,5
|
15,7
|
=17,05 kg NO/h
|
2,35
|
|
4
|
103,2
|
15,4
|
|
|
|
5
|
105,3
|
15,5
|
|
|
|
6
|
548,4
|
15,6
|
553,3
|
104,8
|
81,13
|
Tabela
7: Wyniki badań skuteczności usuwania NOx w zależności od
nadmiaru
mocznika = 3 : 1 w stosunku do NO
mocznika = 3 : 1 w stosunku do NO
Strumień
spalin 45 970 m3n/h, strumień mocznika
100 dm3/h (48%)
L.p.
|
NO2
|
O2
|
Średnie przed NO2
|
Średnie po NO2
|
Skuteczność
usuwania NO2
|
mg/m3n
i 6% O2
|
%
|
mg/m3n
|
mg/m3n
|
%
|
|
1
|
552,6
|
16,0
|
|
NH2CONH2:NO
|
|
2
|
88,7
|
15,8
|
25,26 kg NO2/h
|
78 : 16,47 =
|
|
3
|
93,4
|
15,9
|
= 16,47 kg NO/h
|
2,91
|
|
4
|
92,1
|
15,9
|
|
|
|
5
|
89,2
|
15,7
|
|
|
|
6
|
541,4
|
15,7
|
547,0
|
90,85
|
83,39
|
3. Analiza wyników badań
Przeprowadzone badania umożliwiły
określenie parametrów procesu zmniejszania emisji NOx z kotłów
rusztowych. W związku z tym że badania prowadzono na kotle
WR - 25, można przyjąć że wyniki na innych kotłach WR - 25
będą podobne.
W związku z tym że stężenia
NOx w spalinach z kotłów WR - 25 wynoszą od
400 - 600 mg NO2/m3n i 6%
O2, można na podstawie wyników z tabeli 3 określić
niezbędny nadmiar mocznika w stosunku do NO, gwarantujący nie
przekraczanie stężenia 200 mg NO2/m3n
i 6% O2. Bezpieczny nadmiar to 1,6 - 1,8 kg mocznika
na 1 kg NO w spalinach, przy iniekcji do spalin roztworu
zawierającego 80% mocznika.
3.1. Analiza kosztów
Koszty inwestycyjne instalacji
dla 3 kotłów WR - 25 to około 500 000 zł.
Koszty eksploatacyjne zależą od
czasu pracy kotłów i obowiązujących norm. W analizie uwzględniono normę
200 mg NO2/m3n i 6% O2.
Przy pracy 3 kotłów WR - 25
przy obciążeniu 95% przez 5000 h/rok i średniej emisji
NO = 16 kg/h czyli 48kg NO/h z 3 kotłów.
Całkowita emisja
NO = 48 kg NO/h x 5000 h =
240 000 kg NO/rok
Zakładając zużycie mocznika =
1,7 kg/kg NO to roczne zużycie mocznika = 408 ton.
Koszt mocznika to
330 - 400 $ = czyli po aktualnym kursie 3,03 zł za 1 $
=
408 x 3,03 x 330 = 407 959 zł/rok
=
408 x 3,03 x 400 = 494 496 zł/rok
Pozostałe koszty (energia,
obsługa, konserwacja) to maksimum 30% kosztów sorbentu.
Koszty roczne ograniczania emisji
NOx do poziomu stężeń < 200 mg NO2/m3n
i 6% O2, dla 3 kotłów WR - 25, pracujących przez
5000 h (15 000 h) to kwota rzędu
~ 520 - 650 tys. zł/rok w zależności od kosztów
mocznika.
4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoliły
na opracowania technologii iniekcji roztworu wodnego mocznika do strefy
spalania węgla w kotle rusztowym WR - 25. Spełnienie norm emisji NOx
(200 mg NO2/m3n i 6% O2)
może być zapewnione przy iniekcji do kotła WR - 25, około
17 kg/h mocznika w roztworze wodnym o stężeniu 80% mocznika
(~ 21 - 22 dm3/h).
Przy zastosowaniu tej technologii
do innych kotłów rusztowych można przyjąć że zużycie mocznika będzie
proporcjonalne do zużycia paliwa, czyli około 3 kg mocznika/Mg węgla.
Maksymalny koszt mocznika to 3,7 złotego na tonę węgla.
Literatura
[1] Lyon
R.K, US 3 900 554 (1975 r.)
[2] Arand J. K et all, US 4 208 336
(1980 r.)
[3] Arand J. K et all, US 4 325 924
(1982 r.)
[4] Brogan T. R, US 4 335 084 (1982 r.)
[5] Tang J. T et all. "Reduction of
NOx in flue gas", US 4 756 890 (1988 r.)
[6] Knol K. E et all. "Reduction of
NO by injection urea in fluidized bet combustor" Fuel, 1989,Vol 68,
December, p. 1565-1569
[7] Cho S. M et all "Using flue gas
energy to vaporize aqueous reducing agent for reducing of NO sub. x in flue
gas" US 5 296 206 A 1994 r.
[8] Payne R. et all "Method to
reduce flue gas NOx" US 7 374 736 B2 2008r.
[9] Phelps C. E et all. "Conversion
of urea to reactants for NOx reduction",
US 8 017 100 B2, 2011r.
[10] Ishak M. S. A. et all "The
reduction of Noxious Emissions Using Urea Based NSCR in Small Seale Bio Fuel
Combustion System" Modern Applied Science Vol. 5, No. 2; April 2011
r.
[11] Ellery R. "Biomass boiler SCR,
NOx and CO reduction system
US 20120255470 A1 (2012r.).
US 20120255470 A1 (2012r.).
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-56e8712c-c126-4cb5-8c6b-7384223dae33
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz